
鑄魂 、強根
育人 、樹(shù)形
廣西柳州鋼鐵集團有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“柳鋼”),一艘緊跟鋼鐵工業(yè)發(fā)展潮流,向海行進(jìn)的鋼鐵巨輪。經(jīng)過(guò)60多年的積淀,柳鋼已發(fā)展成為我國華南、西南地區乃至泛北部灣經(jīng)濟圈特大型的鋼鐵聯(lián)合企業(yè)
廣西柳州鋼鐵集團有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“柳鋼”),一艘緊跟鋼鐵工業(yè)發(fā)展潮流,向海行進(jìn)的鋼鐵巨輪。經(jīng)過(guò)60多年的積淀,柳鋼已發(fā)展成為我國華南、西南地區乃至泛北部灣經(jīng)濟圈特大型的鋼鐵聯(lián)合企業(yè)
廣西柳州鋼鐵集團有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“柳鋼”),一艘緊跟鋼鐵工業(yè)發(fā)展潮流,向海行進(jìn)的鋼鐵巨輪。經(jīng)過(guò)60多年的積淀,柳鋼已發(fā)展成為我國華南、西南地區乃至泛北部灣經(jīng)濟圈特大型的鋼鐵聯(lián)合企業(yè)
廣西柳州鋼鐵集團有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“柳鋼”),一艘緊跟鋼鐵工業(yè)發(fā)展潮流,向海行進(jìn)的鋼鐵巨輪。經(jīng)過(guò)60多年的積淀,柳鋼已發(fā)展成為我國華南、西南地區乃至泛北部灣經(jīng)濟圈特大型的鋼鐵聯(lián)合企業(yè)
廣西柳州鋼鐵集團有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“柳鋼”),一艘緊跟鋼鐵工業(yè)發(fā)展潮流,向海行進(jìn)的鋼鐵巨輪。經(jīng)過(guò)60多年的積淀,柳鋼已發(fā)展成為我國華南、西南地區乃至泛北部灣經(jīng)濟圈特大型的鋼鐵聯(lián)合企業(yè)
廣西柳州鋼鐵集團有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“柳鋼”),一艘緊跟鋼鐵工業(yè)發(fā)展潮流,向海行進(jìn)的鋼鐵巨輪。經(jīng)過(guò)60多年的積淀,柳鋼已發(fā)展成為我國華南、西南地區乃至泛北部灣經(jīng)濟圈特大型的鋼鐵聯(lián)合企業(yè)
鑄魂 、強根
育人 、樹(shù)形
“嘟嘟嘟……”哨響之間,經(jīng)過(guò)粗軋后的鋼坯被緩緩送至飛剪系統進(jìn)行剪切處理,這是熱軋廠(chǎng)2032mm生產(chǎn)線(xiàn)的日常景象,經(jīng)過(guò)飛剪切割后一塊塊其貌不揚的板頭板尾,是熱軋廠(chǎng)產(chǎn)品質(zhì)量和工序成本攻關(guān)重點(diǎn)對象。
“飛剪控制系統的原理本身并不復雜,但要讓它保持穩定精準,這可是一門(mén)大學(xué)問(wèn)。”軋鋼車(chē)間班長(cháng)楊進(jìn)告訴記者。
實(shí)際上,作為從粗軋到精軋過(guò)程中承上啟下的關(guān)鍵一環(huán),飛剪將粗軋后的帶鋼頭尾進(jìn)行剪切,以去掉頭尾部分不規則和溫度低的部分,因此,飛剪控制系統的穩定性和可靠性與生產(chǎn)線(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)成本有著(zhù)至關(guān)重要的聯(lián)系。
在質(zhì)量工作上一向精益求精的熱軋人自然深知飛剪控制系統優(yōu)化和改進(jìn)的重要性,早在今年年初便正式將飛剪切損攻關(guān)作為今年廠(chǎng)部18項重點(diǎn)攻關(guān)工作。
“鋼卷外觀(guān)質(zhì)量要保障!產(chǎn)品形象要保證!但切損率不能增加!”這是熱軋廠(chǎng)部對技術(shù)攻關(guān)小組下的“死命令”。
“目前2032mm生產(chǎn)線(xiàn)飛剪系統存在的主要問(wèn)題是主電機啟動(dòng)滯后剪切不準。”攻關(guān)伊始,攻關(guān)小組各成員便直奔產(chǎn)線(xiàn)不斷收集和反饋目前熱軋線(xiàn)內飛剪控制系統存在的問(wèn)題和缺陷。
其實(shí),2032mm熱軋線(xiàn)飛剪設備作為目前全國熱連軋線(xiàn)上唯一切頭和切尾共用一對刀片的飛剪系統,在行業(yè)內已經(jīng)是不折不扣的“老古董”,熱軋線(xiàn)的職工更是將現用的飛剪系統稱(chēng)為“非主流”。這也意味著(zhù)常規手段已經(jīng)不能有效解決問(wèn)題。
“既然電機設計能力有缺陷,啟動(dòng)滯后,那我們就換個(gè)思路,從電機入手,讓電機‘跟上’產(chǎn)線(xiàn)的‘生產(chǎn)節奏’。大家可以搜集在各個(gè)速度下的滯后率,編制提前啟動(dòng)的程序,通過(guò)提前啟動(dòng),彌補滯后率!”在攻關(guān)總結會(huì )上,攻關(guān)組組長(cháng)、軋鋼車(chē)間主任梁武三說(shuō)道。
飛剪坑邊上,攻關(guān)組成員度過(guò)了一個(gè)又一個(gè)枯燥乏味的夜班,也留下了不計其數的汗水:無(wú)數次的摸索跟蹤、啟動(dòng)補償邏輯的設計、正反周向間隙測量和多熱檢信號聯(lián)動(dòng)保護程序等方法的應用,這些辛勤的努力最終化為解決飛剪系統問(wèn)題的關(guān)鍵,新改進(jìn)后的飛剪控制系統不但大幅提高了飛剪運行穩定性,更在解決了飛剪系統生產(chǎn)順行的前提下,有效降低了切損率。
經(jīng)過(guò)上半年攻關(guān),除調試外,因飛剪造成故障時(shí)間68分鐘,較前去年同期降低了83.6%,廢鋼數量降低了75%,減少直接經(jīng)濟損失約21.39萬(wàn)元,切損率由0.58%降低至0.48%,年累計創(chuàng )效預計可達約930萬(wàn)元。
“4月份0.57%,5月份0.52%,6月份0.50%,7月份0.48%。飛剪切損率穩步降低!”軋鋼車(chē)間技術(shù)員蔣小宇同志激動(dòng)地揚起手中的報表向大家報告著(zhù)近些月來(lái)的飛剪切損率,辛勤之后的喜悅寫(xiě)在了在場(chǎng)每一個(gè)職工的臉上和笑容里。
百舸爭流,奮楫者先。熱軋廠(chǎng)技術(shù)團隊用精益求精的匠人精神和不懈創(chuàng )新的工作態(tài)度,使得2032mm生產(chǎn)線(xiàn)和1450mm生產(chǎn)線(xiàn)的飛剪系統重返新生,為集團的降本提質(zhì)和品牌樹(shù)立貢獻了積極力量。